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燃煤電廠還能更低排放?效率、成本是否合算?

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:中國環(huán)境報 發(fā)布時間:2014-12-12 瀏覽:

中國儲能網(wǎng)訊:“除了藍天,什么也看不到,就像空氣一樣。”揚子石化熱電專家朱忠益通過林格曼黑度檢測儀(一種高倍望遠鏡)觀察廣州石化動力事業(yè)部CFB鍋爐煙囪頂部的煙色后說。通過肉眼觀察,幾乎看不出煙囪有冒煙的跡象,但設(shè)備運行一刻也沒有停止。

日前,中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會在廣州舉辦燃煤煙氣低排放技術(shù)研討會,來自國內(nèi)燃煤電廠的百余位代表參觀了廣州石化動力事業(yè)部CFB鍋爐的運行情況。

據(jù)介紹,廣州石化動力事業(yè)部這兩座CFB鍋爐的主要燃料是煉油過程中產(chǎn)生的石油焦,其含硫量高達6.7%。廣州市建環(huán)環(huán)境監(jiān)測有限公司出具的監(jiān)測報告顯示,煙氣出口氮氧化物、二氧化硫和粉塵濃度分別為28.5mg/m3、2.85mg/m3和4.62mg/m3,完全能夠滿足廣州市“50355”的要求。

國家發(fā)改委、環(huán)境保護部和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014~2020年)》,提出了讓燃煤機組達到燃氣機組排放限值的要求。但是,很多地方仍不滿足,提出了更為嚴格的要求。壓力之下的燃煤電廠該何去何從?

不斷加嚴的標準,停不了的改造

燃煤機組排放要求不斷加嚴,企業(yè)改造面臨資金、場地、技術(shù)選擇等困難

所謂“50355”,源于廣州市政府在今年2月通過的《廣州市燃煤電廠“超潔凈排放”改造工作方案》。這一方案提出燃煤電廠煙氣排放中的氮氧化物濃度小于50mg/Nm3、二氧化硫濃度小于35 mg/Nm3、煙塵濃度小于5 mg/Nm3的升級改造目標,簡稱“50355”要求。

顯然,這一要求嚴于《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014~2020年)》的“503510”,即在基準氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10mg/Nm3、35mg/Nm3、50mg/Nm3。同時,這一行動計劃還支持同步開展大氣污染物聯(lián)合協(xié)同脫除,減少三氧化硫、汞、砷等污染物排放。

在大氣污染治理的壓力下,廣州的“50355”不是特例。比如,根據(jù)《山西省人民政府辦公廳關(guān)于推進全省燃煤發(fā)電機組超低排放的實施意見》,到2020年,全省單機30萬千瓦及以上常規(guī)燃煤、低熱值煤發(fā)電機組大氣主要污染物排放確保達到超低排放標準Ⅰ、Ⅱ。超低排放標準Ⅰ為常規(guī)燃煤發(fā)電機組達到天然氣燃氣輪機排放標準,即氮氧化物50mg/Nm3、二氧化硫35mg/Nm3、煙塵5mg/Nm3;超低排放標準Ⅱ為低熱值煤發(fā)電機組基本達到天然氣燃氣輪機排放標準,即氮氧化物50mg/Nm3、二氧化硫35mg/Nm3、煙塵10mg/Nm3。

而山西晉煤集團更是在“50355”的基礎(chǔ)上,對汞及化合物、三氧化硫提出了要求,其排放濃度分別不能超過3ug/Nm3和5mg/ Nm3。

不斷加嚴的標準限值,讓火電企業(yè)的環(huán)保改造一直沒有停止。一位不愿透露姓名的火電企業(yè)環(huán)保負責人告訴記者:“剛剛完成‘十一五’脫硫的收尾工作,就又開始了新一輪的達標改造。我們電廠建設(shè)的時候,二氧化硫排放標準是400 mg/ Nm3,我們預留的空間可以滿足200 mg/ Nm3的要求,但沒想到,限值一下就加嚴到了100 mg/ Nm3以下?!?

讓火電企業(yè)苦惱的不僅是資金和技術(shù)選擇,還有狹小的空間?!皹藴试絹碓絿栏瘢h(huán)保設(shè)施越來越多,電廠前面就是鍋爐和汽輪機,后面的環(huán)保設(shè)施隊伍卻越來越長,不僅有脫硫、脫硝、除塵,要滿足超低排放要求,還要增加新的設(shè)備。”這位負責人告訴記者。

以往脫硫留下多少隱患?

以往火電脫硫只關(guān)注二氧化硫脫除率,未考慮到三氧化硫排放后會直接生成氣溶膠

我國燃煤電廠大規(guī)模脫硫改造始于“十一五”期間,大量工程迅速上馬為削減二氧化硫排放、改善環(huán)境質(zhì)量做出了重要貢獻,但“蘿卜快了不洗泥”,加之惡性競爭、工程質(zhì)量參差不齊,留下了很多隱患。

2012年8月,國務院印發(fā)的《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》中提出,“十一五”時期,全國燃煤電廠投產(chǎn)運行脫硫機組容量達5.78億千瓦,占全部火電機組容量的82.6%。同樣是這份文件中,所羅列的節(jié)能減排重點工程之一,就是對已安裝脫硫設(shè)施但不能穩(wěn)定達標的4267萬千瓦燃煤機組實施脫硫改造,這一數(shù)字占已投產(chǎn)運行脫硫機組容量的比例超過7%。

隨著“503510”超凈排放要求的推廣,脫硫改造規(guī)模將更大。據(jù)了解,我國絕大部分電廠脫硫的設(shè)計指標為小于200mg/m3,若要滿足50 mg/m3的排放要求,幾乎所有濕法脫硫塔都要推倒重來,或者采用雙塔結(jié)構(gòu),不僅工程量大,而且技術(shù)難度高。用福建龍凈脫硫脫硝有限公司總經(jīng)理張原的話說,現(xiàn)在,很多電廠的脫硫改造都是“螺絲殼里做道場”。

一直以來,我國的火電脫硫都是關(guān)注二氧化硫脫除率。但是,原國電南京環(huán)保所研究員馬果駿提醒,三氧化硫的治理對于近地污染非常重要,因為三氧化硫排放到空氣中后,能夠更快地與正離子反應生成氣溶膠,也就是PM2.5顆粒,可很多人還沒有意識到這個問題。

我國90%以上的火電機組采用了濕法脫硫工藝,一個重要原因是,濕法脫硫不僅脫硫效率高,而且具有一定的除塵作用。但監(jiān)測表明,濕法脫硫?qū)Χ趸虻拿摮士梢赃_到95%以上,對三氧化硫的脫除率僅20%左右。增加SCR脫硝設(shè)施后,脫硝催化劑的作用使得二氧化硫向三氧化硫的轉(zhuǎn)化率進一步提高。

我國早期的濕法脫硫裝置嚴格按照國外技術(shù)的規(guī)范,均安裝了脫硫煙氣再熱裝置——GGH,其作用是將脫硫后50攝氏度的脫硫煙氣,與經(jīng)電除塵器凈化后未脫硫的高溫煙氣進行熱交換,將脫硫后煙氣加熱到80攝氏度左右排放,以提升煙氣排放的抬升高度,降低煙氣中未凈化污染物的落地濃度。

但由于電力企業(yè)對脫硫前電除塵器的維護不夠重視,加之電除塵器選型偏緊,甚至偏小,遇到煤種變化或建設(shè)、運行維護不當,電除塵器效率大幅下降,造成GGH裝置堵塞、結(jié)垢嚴重,導致脫硫裝置運轉(zhuǎn)率大幅度下降。當時考慮到GGH的作用僅是抬升煙氣高度,對脫硫效率沒有影響,取消GGH的建議被采納。

GGH堵塞實際上起到一個物理監(jiān)管除塵器效率下降和濕法脫硫除霧器效果差的作用,提醒企業(yè)重視對除塵器和濕法脫硫裝置的維護。GGH拆除后,堵塞的細微顆粒只能直接排向大氣。

為了解決三氧化硫問題、降低粉塵排放濃度,國內(nèi)一些項目選擇了濕式電除塵器,滿足了超低排放要求。但記者在與一些電廠代表交流時了解到,投資大、場地緊張等問題都讓他們對采用濕式電除塵存有疑慮,而且其還會帶來廢水處置問題?!叭绻僖髲U水零排放,我們該怎么辦?”一位電廠環(huán)保負責人向記者說出了他的顧慮。

運行費用也是電廠必須考慮的因素?!皾袷诫姵龎m器的廠用電率太高,有可能達到0.5%。有些電廠為了批項目拼命提高標準、增加環(huán)保設(shè)施,但廠用電率提高就要多燒煤,如果多燒1%的煤,脫硫效率提高1%,就相當于什么都沒干,這不是排放指標的問題?!瘪R果駿直言。

超低排放還有其他選擇嗎?

只要循環(huán)流化床半干法脫硫系統(tǒng)能夠穩(wěn)定、連續(xù)、可靠運行,其脫硫效率能夠得到專家組的認可

“當初選擇循環(huán)流化床半干法,我真為你們捏了把汗,得知實現(xiàn)超潔凈排放的消息,我還半信半疑。現(xiàn)場看過后,我感到非常振奮?!毖嗌绞笨偣こ處煛⑹紫瘜<医赵趨⒂^完廣州石化動力事業(yè)部的CFB鍋爐后說。

廣州石化鍋爐改造項目于2013年11月正式實施。但在實施過程中,恰逢《廣州市燃煤電廠“超潔凈排放”改造工作方案》出臺。在時間緊、任務重的情況下,他們修改原設(shè)計方案,按超潔凈要求進行改造。

“循環(huán)流化床半干法技術(shù)除塵沒問題,但脫硫效果有待驗證;濕法技術(shù)脫硫效果好,但煙塵控制難度較大,而且會帶來設(shè)備腐蝕和廢水處理等方面的難題。”廣州石化副總工程師余薔說,在改造技術(shù)選擇上,廣州石化經(jīng)過多次考察交流和試驗研究論證,最終確認選擇龍凈環(huán)保的循環(huán)流化床脫硫除塵一體化裝置,可實現(xiàn)二氧化硫濃度小于35mg/Nm3,粉塵濃度小于5 mg/Nm3。

相比濕法脫硫,國內(nèi)采用循環(huán)流化床半干法脫硫的火電機組尚屬少數(shù)。但是,因為工程設(shè)計不合理、運行管理不到位等問題,影響了其脫硫效率。

根據(jù)環(huán)境保護部2011年12月發(fā)布的《“十二五”主要污染物總量減排核算細則》,煙氣循環(huán)流化床、爐內(nèi)噴鈣爐外活化增濕、噴霧干燥等(半)干法煙氣脫硫工藝,在安裝脫硫劑自動投加和計量系統(tǒng)、DCS能反映出脫硫系統(tǒng)運行實際情況時,根據(jù)在線監(jiān)測煙氣出口與入口二氧化硫平均濃度確定綜合脫硫效率,綜合脫硫效率原則上不超過80%。

這樣的脫硫效率認定,讓背負減排壓力的電力企業(yè)增加了對循環(huán)流化床技術(shù)的顧慮。華南環(huán)保督查中心的何向紅是環(huán)境保護部總量核查專家組成員之一,多家火電企業(yè)負責人與他交流都圍繞同一個問題:循環(huán)流化床半干法脫硫的效率認定是否只有80%?他的回答給很多負責人吃了定心丸:“只要循環(huán)流化床半干法脫硫系統(tǒng)能夠穩(wěn)定、連續(xù)、可靠運行,其脫硫效率肯定能夠得到專家組的認可?!?

效率、成本是否合算?

能調(diào)節(jié)脫硫效率,適應煤種變化,并協(xié)同處置三氧化硫

據(jù)余薔介紹,廣州石化的提效改造技術(shù)路線包括:脫硫增加消石灰制備系統(tǒng),提高消石灰活性,改造尾部脫硫消石灰下料系統(tǒng),提高脫硫劑下料量和設(shè)施自控率水平;除塵技術(shù)路線為升級超細PPS纖維濾袋及其配套設(shè)備;脫硝增設(shè)SNCR及COA脫硝裝置。

今年6月,廣州石化完成兩臺CFB鍋爐的改造,內(nèi)部運行監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放平均值為1.81mg/m3、8.2 mg/m3和19.4mg/m3,實現(xiàn)超潔凈運行。不僅環(huán)保效果顯著,實際運行表明,廣州石化CFB鍋爐的單位脫硫成本為1.4元/千克,單位脫硝成本為2.42元/千克,脫硫脫硝單位小時發(fā)電成本為0.0124元/kw.h。

余薔說:“爐內(nèi)脫硫使用石灰石煅燒生產(chǎn)生石灰進行脫硫,大量未反應的生石灰隨飛灰進入布袋除塵器,通過布袋進行除塵收集。而濕法脫硫采用先除塵再脫硫的技術(shù)路線,因此無法對其進行再利用,只能隨灰排至灰?guī)鞂е吕速M。而半干法脫硫采取先脫硫后除塵的技術(shù)路線,可以對爐內(nèi)脫硫過剩的氧化鈣進行再循環(huán)利用,降低生石灰消耗量。”

在交流中,多位火電企業(yè)負責人告訴記者,很多循環(huán)流化床工藝的運行效果不盡如人意,但龍凈的循環(huán)流化床卻不一樣。

張原說,濕法脫硫效率高的關(guān)鍵就在于其是離子型反應,也就是說,氣態(tài)二氧化硫溶于水中,以H2SO3的形式逐級電離出氫離子、亞硫酸根和硫酸根,與溶液中的堿性吸收劑進行酸堿中和反應。

“龍凈的新型干法工藝通過噴水降溫,在顆粒表面形成存在一定時間的液膜,使較慢的純氣固反應變?yōu)檩^快的離子型反應?!睆堅f,與濕法脫硫主要依靠噴淋層的數(shù)量來調(diào)節(jié)脫硫效率不同,新型流化床反應器主要通過顆粒密度來調(diào)節(jié)脫硫效率,也就是通過加入吸收劑,就能調(diào)節(jié)脫硫效率,適應煤種變化。同時,這一工藝能夠高效協(xié)同脫除三氧化硫,避免了硫酸霧排放直接形成二次PM2.5,進而抵消二氧化硫減排的成效。

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